2019/1/3 10:56:44
為拓寬SCR催化劑的工作溫度,研究寬溫度窗口SCR催化劑在實際煙氣條件中的應(yīng)用對燃煤機組適應(yīng)負荷波動、實現(xiàn)氮氧化物的超低排放具有重要意義。
通過5×104m3/h的燃煤煙氣污染物脫除試驗平臺,研究了Zn-W/TiO2寬溫度窗口SCR催化劑在不同溫度窗口下的脫硝性能、氨逃率及連續(xù)運行300h后催化劑效率及阻力的變化。
結(jié)果表明:該催化劑在275~320℃性能穩(wěn)定,當(dāng)催化劑層溫度為275℃、入口ρ(NOx)為115.00~130.00mg/m3時,可保證NOx出口濃度<20mg/m3。NH3逃逸在低溫窗口運行時略高于常規(guī)溫度窗口,但仍<2.50mg/m3。綜合各項指標分析,建議該催化劑運行效率<91.0%。
選擇性催化還原(SCR)技術(shù)是燃煤電站應(yīng)用最廣的脫硝技術(shù),其核心是催化劑,催化劑的費用占脫硝總費用的30%~60%。
現(xiàn)階段,工業(yè)化主要是以V2O5為活性成分、W和Mo為助劑的SCR催化劑,該催化劑工藝上多布置在燃煤鍋爐省煤器之后、空氣預(yù)熱器之前,具有很高的脫硝活性。
但是,目前燃煤發(fā)電機組長期處于低負荷運行,SCR系統(tǒng)中煙氣溫度較低,導(dǎo)致催化劑的活性受到較大影響,嚴重時脫硝系統(tǒng)需要退出。因此,向低溫方向拓寬催化劑的工作溫度窗口成為煙氣脫硝領(lǐng)域研究的熱點。
寬溫度窗口SCR催化劑的研究多集中在理論基礎(chǔ)研究上,Mn、Fe、Cu、Ce、Zn等元素的氧化物作為活性物質(zhì),表現(xiàn)出良好的低溫脫硝活性。
CeO2因具有較好的儲氧能力及氧化還原能力,有利于NO和NH3在催化劑表面的吸附反應(yīng);GaoXiang等研究了Ce-Cu/TiO2復(fù)合氧化物催化劑,當(dāng)?shù)趸锶肟跐舛葹?300mg/m3時,該催化劑的脫硝效率在250~350℃溫度窗口內(nèi)可達到90%以上。
Mn系催化劑低溫活性較好,但其溫度窗口一般較窄,抗SO2/H2O性能也較差;曹蕃等通過添加其他活性物質(zhì)來改善Mn系催化劑的性能,研究成果顯示,Mn-Ce-Zr/γ-Al2O3催化劑在250~300℃下的脫硝效率可以達到95%,并且具有較好的空速變化適應(yīng)能力和抗SO2/H2O中毒性能。
過渡金屬元素在NH3-SCR中的研究也較多,SherAli發(fā)現(xiàn)在n(Cu)∶n(Ce)∶n(Zr)為2∶3∶5時,催化劑具有較高的脫硝效率;YuanEnHui等發(fā)現(xiàn)Zn/ZSM-5催化劑在較寬的溫度范圍內(nèi)表現(xiàn)出很好的脫硝活性。
沈伯雄等發(fā)現(xiàn)Fe和Cu等過度金屬氧化物的添加有助于提高MnOx-CeOx/ACF低溫催化劑的抗硫性能。
此外,制備方法也是影響催化劑脫硝活性的重要因素之一,單步溶膠-凝膠法制備的CeO2/Al2O3、CeO2/TiO2和MNOx/TiO2催化劑比浸漬法和共沉淀法制備的表現(xiàn)出更好的脫硝性能。
但是,前人對寬溫度窗口SCR催化劑的研究多停留于基礎(chǔ)研究,缺少應(yīng)用實踐,實際燃煤鍋爐因煤質(zhì)不同、燃燒狀況多變、煙氣成分復(fù)雜,對催化劑性能的影響較大。
因此,研究寬溫度窗口SCR催化劑在實際煙氣條件中的應(yīng)用對燃煤機組適應(yīng)負荷波動、實現(xiàn)氮氧化物超低排放具有重要意義。
本文通過5×104m3/h(350℃,101.325kPa大氣壓)的燃煤煙氣污染物脫除試驗平臺,研究Zn-W/TiO2寬溫度窗口SCR催化劑在不同溫度窗口下的脫硝性能、氨逃逸率及連續(xù)運行300h后催化劑效率及阻力的變化,為寬溫度窗口SCR催化劑在負荷波動較大的燃煤機組煙氣脫硝中的應(yīng)用提供參考。
試驗方法
1.1試驗系統(tǒng)及方法
本文試驗平臺建于國華電力公司三河電廠,煙氣從該電廠3號機組(300MW亞臨界燃煤供熱機組)省煤器后引出,依次經(jīng)過SCR脫硝系統(tǒng)、吸附噴射脫汞系統(tǒng)、低低溫靜電除塵器、高效脫硫系統(tǒng)及濕式機電耦合除塵器后回到3號機組脫硫吸收塔入口,系統(tǒng)滿負荷時煙氣量為5×104m3/h(350℃,101.325kPa大氣壓條件)。
催化劑設(shè)計共3層,上2層為寬溫度窗口SCR催化劑,第3層為協(xié)同汞氧化SCR催化劑,本次試驗投入第1層和第2層。氨氣稀釋比例<5%。
為研究催化劑在不同溫度下的脫硝性能,SCR系統(tǒng)前設(shè)計安裝了煙氣換熱器,可調(diào)節(jié)SCR入口煙氣溫度。SCR系統(tǒng)如圖1所示,系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)如表1所示。
圖1寬溫度窗口SCR催化劑試驗系統(tǒng)
表1 SCR系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)
根據(jù)HJ/T76—2007《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法》(附錄D)、GB/T16157—1996《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法》,采用德國MRUMGA5移動式紅外煙氣分析儀、LaserGasⅡSP紅外激光氣體分析儀分別對SCR反應(yīng)器進出口氮氧化物濃度和出口NH3濃度進行測試,系統(tǒng)壓降由壓力變送器測得。
1.2煤質(zhì)分析
機組燃燒煤種為神華煤,為保證試驗結(jié)果有意義,要求試驗期間煤質(zhì)穩(wěn)定。對試驗期間機組入爐煤質(zhì)進行分析,結(jié)果如表2所示。
表2入爐煤煤質(zhì)分析
結(jié)果與討論
2.1氨氮比對催化劑活性的影響
選擇性催化還原技術(shù)中常以NH3、液氨和尿素等作為還原劑,在催化劑作用下與煙氣中NOx反應(yīng),生成N2和H2O,實現(xiàn)燃煤煙氣中氮氧化物的脫除。以NH3為還原劑,NH3與NOx反應(yīng),n(NH3)∶n(NOx)為1∶1,噴氨量越接近該比例,混合越充分,NOx被脫除的效率也越高。
氨氮含量對Zn-W/TiO2催化劑活性的影響如圖2所示。試驗系統(tǒng)條件為100%負荷煙氣量,催化劑層煙氣溫度為320℃,入口煙氣中NOx濃度為72.60~302.40mg/m3。
圖2氨氮含量對Zn-W/TiO2催化劑活性的影響
由圖2可知:脫硝效率隨n(NH3)/n(NOx)的增加而增加,n(NH3)/n(NOx)為0.66時,實測脫硝效率為67.4%,n(NH3)/n(NOx)為0.92時,實測脫硝效率為90.7%,與理論脫硝效率基本一致,表明噴氨量在該區(qū)間內(nèi)時噴入的氨氣幾乎全部和NOx發(fā)生反應(yīng)。
當(dāng)n(NH3)/n(NOx)增加至0.95時,實測脫硝效率隨之上升至92.5%,略低于理論脫硝效率,因為當(dāng)n(NH3)/n(NOx)比增加到一定程度時,NH3與NOx的反應(yīng)受反應(yīng)速率的限制,部分氨氣來不及參與SCR反應(yīng),導(dǎo)致實際脫硝效率低于理論值,出現(xiàn)部分NH3逃逸的現(xiàn)象,并且逃逸量會隨著n(NH3)/n(NOx)的增加逐漸上升。
逃逸的NH3與煙氣中少量的SO3和水蒸氣反應(yīng),生成硫酸銨和硫酸氫銨,堵塞催化劑孔道、腐蝕SCR下游設(shè)備,嚴重危害鍋爐的安全運行。
本文研究的寬溫度窗口SCR催化劑催化作用明顯、具有較高的效率,在保證氮氧化物排放指標的條件下,為了避免過量的氨逃逸,應(yīng)盡量控制n(NH3)/n(NOx)不超過0.92。
2.2不同溫度下催化劑活性測試
為了研究Zn-W/TiO2寬溫度窗口SCR催化劑在不同溫度窗口下的脫硝性能,本文根據(jù)SCR系統(tǒng)入口NOx濃度調(diào)節(jié)噴氨量,通過控制NH3/NOx比例控制脫硝效率,檢測不同溫度窗口、不同脫硝效率下SCR系統(tǒng)NOx出口濃度。
實際運行中,在保證氮氧化物出口濃度達到環(huán)保標準要求的前提下,噴氨量越少SCR的運行成本越低,對下游設(shè)備的腐蝕危害越小。
目前,大多數(shù)SCR系統(tǒng)布置在省煤器出口,機組滿負荷運行時催化劑層溫度為300~425℃;但是,燃煤機組運行負荷波動較大,經(jīng)常達不到滿負荷運行,導(dǎo)致省煤器出口煙溫較低。
由此,結(jié)合試驗期間機組的實際運行狀態(tài)和本文研究需求,選取了在常規(guī)溫度窗口320,300℃和低溫窗口275℃下,對SCR系統(tǒng)進出口NOx濃度隨脫硝效率的變化進行測試(圖3),試驗過程中系統(tǒng)煙氣量保持100%負荷。
圖3不同溫度窗口下SCR出口NOx濃度隨脫硝效率的變化
從圖3可以看出:受鍋爐入爐煤質(zhì)、鍋爐燃燒狀況和機組負荷波動的影響,SCR入口氮氧化物濃度存在一定的波動,測試期間最高為157.61mg/m3,最低為107.81mg/m3,而大多數(shù)NOx入口濃度在115.00~130.00mg/m3。
在催化劑層溫度為320℃時,脫硝效率從67.0%升高至87.8%和93.5%,SCR出口氮氧化物濃度從40.56mg/m3降低至15.26mg/m3和8.62mg/m3;催化劑層溫度為275℃時,脫硝效率從68.0%升高至88.1%,SCR出口氮氧化物濃度從37.95mg/m3降低至13.92mg/m3,說明該催化劑在較低的溫度下脫硝活性不受影響,完全可以滿足環(huán)保排放要求,適合用于負荷波動較大的燃煤機組的脫硝,降低改造成本。
2.3不同溫度下氨逃逸隨脫硝效率的變化
過量的噴氨會導(dǎo)致部分氨氣來不及參與反應(yīng)而逃逸,逃逸的氨與煙氣中SO3和H2O在230℃時發(fā)生反應(yīng),生成NH4HSO4和(NH4)2SO4,具有黏性,在SCR系統(tǒng)下游設(shè)備內(nèi)會形成堵塞和腐蝕,并且增大空預(yù)器的受熱面,對鍋爐排煙溫度和鍋爐效率也會產(chǎn)生較大的影響,因此氨逃逸是對催化劑性能考核的重要指標之一。
圖4顯示催化劑層溫度分別在320,300,275℃時,不同脫硝效率下氨逃逸的變化趨勢;為保證催化劑性能,本試驗平臺所使用的催化劑設(shè)計長期使用最低溫度為275℃,且該溫度下最高脫硝效率應(yīng)不超過88.0%。
從圖中可以看出:脫硝效率<88.0%時,氨逃逸率在0.15~0.75mg/m3,275℃下氨逃逸率略高于SCR常規(guī)溫度窗口的氨逃逸。
脫硝效率>88.0%時,繼續(xù)增加脫硝效率,SCR反應(yīng)器中NH3/NOx增大,受反應(yīng)速率限制,氨逃逸率迅速增大;當(dāng)脫硝效率為94.0%時,300℃溫度下氨逃逸率為1.05mg/m3,320℃時的氨逃逸率增大至2.00mg/m3,均低于環(huán)保排放標準(2.50mg/m3)。
因此,保證較低的氮氧化物出口濃度,又控制氨逃逸量不超過排放標準,該寬溫度窗口SCR催化劑運行投入的脫硝效率建議不超過91.0%。
圖4不同溫度窗口下氨逃逸率隨脫硝效率的變化
2.4 300h連續(xù)運行的效率及阻力變化
燃煤電廠使用的SCR技術(shù)大多屬于高塵布置方式,即SCR系統(tǒng)安裝在電除塵和脫硫塔之前,該環(huán)境下煙塵和硫氧化物含量較高,容易導(dǎo)致催化劑堵塞、中毒等,影響催化劑活性,因此研究催化劑長時間連續(xù)運行的脫硝效率變化和催化劑層阻力變化對指導(dǎo)催化劑的選擇具有重要意義。
300h連續(xù)運行系統(tǒng)脫硝效率變化的時均值如圖5所示,單層催化劑出入口壓力及阻力變化的時均值如圖6所示。連續(xù)運行期間測試了不同溫度和不同脫硝效率工況下的出口NOx濃度及氨逃逸等,運行溫度為275~339℃,脫硝效率為67.0%~94.0%。從圖5中可以看出:連續(xù)運行300h,脫硝效率與NH3/NOx的變化趨勢基本保持一致,說明該催化劑在長時間連續(xù)運行后脫硝活性沒有受到明顯影響。
圖5連續(xù)運行300h脫硝效率變化
一般安裝SCR脫硝裝置之后,系統(tǒng)的阻力會增大,從而增加引風(fēng)機的電耗;另外,在運行過程中,煙氣中飛灰沉積在催化劑表面,堵塞催化劑孔道,會進一步造成系統(tǒng)阻力增加。工程上為緩解SCR系統(tǒng)阻力增大,通常采用吹灰的方式,將積灰吹到SCR下游裝置中進行脫除。本系統(tǒng)中在每層催化劑入口安裝了聲波吹灰器,吹灰介質(zhì)為壓縮空氣,周期為2h。
圖6單層催化劑連續(xù)運行300h阻力變化
從圖6中可以看出:SCR系統(tǒng)處于負壓狀態(tài),單層催化劑入口壓力為-1.2~-1.0kPa,出口壓力為-1.4~-1.2kPa,單層催化劑阻力在0.2kPa左右,連續(xù)運行300h,阻力沒有明顯增大,說明催化劑孔道內(nèi)沒有產(chǎn)生堵灰現(xiàn)象,催化劑性能穩(wěn)定。
結(jié)論?
1)當(dāng)n(NH3)/n(NOx)<0.92時,實測脫硝效率與理論脫硝效率基本一致;在n(NH3)/n(NOx)高于0.92時,實測脫硝效率開始低于理論脫硝效率,并且差值隨n(NH3)/n(NOx)的增加繼續(xù)增大。
2)SCR入口NOx濃度為115.00~130.00mg/m3,調(diào)節(jié)脫硝效率為88.0%左右時,常規(guī)溫度窗口和低溫窗口下NOx排放濃度可低于20mg/m3;該催化劑在低溫窗口時的脫硝性能穩(wěn)定,適合用于負荷波動較大的燃煤機組。
3)氨逃逸在低溫窗口運行時略高于常規(guī)溫度窗口,但仍低于環(huán)保標準2.50mg/m3(HJ562—2010);脫硝效率超過88.0%時,氨逃逸率迅速增大,該寬溫度窗口SCR催化劑運行效率建議不超過91.0%。
4)連續(xù)運行300h,催化劑脫硝活性沒有明顯下降;配合聲波吹灰,單層催化劑阻力沒有明顯增大。
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